近日,清水河电厂压缩空气处理系统改造项目顺利完成,经过一周试运,设备运行良好,改造后运行参数稳定,为有效降低空压机油耗,提升压缩空气品质迈出了坚实的一步。
清水河电厂全厂公用压缩空气系统由6台螺杆空压机提供气源,长期存在电耗高、润滑油消耗量大、压缩空气中含油含水大等问题,造压缩空气系统管道带油积水,引起全厂压缩空气系统仪表及阀门用户减压动作。同时,仪用压缩空气含油附着在管道和气动元件中,增加了系统阻力,造成气动控制系统失灵,严重影响各用户安全性能,极端情况下甚至有机组跳停风险,已成为长期困扰影响电厂安全经济稳定运行的重大隐患。
经过多次研讨和反复论证,上乘发电公司专业技术人员深入研究、精心策划,在评估了安全可靠性、改造成本和收益等因素后,在方案比选过程中选择了投资较小,改造效果明显的局部更新技术方案,该方案将原单级多个过滤系统改为两级过滤,提升了过滤效率并降低了维护成本,项目实施前明确了设备选型参数要求、施工方案和工艺措施,在项目改造过程中,上乘发电公司严格执行规范和作业规程,技术人员全程跟踪,重要节点旁站监督,全程保障施工质量,已于近日完成了#2空压机和#6空压机的改造工作。
目前,改造后的设备运行良好,#2、#6空压机压缩空气品质有了极大提升,且润滑油耗量大幅降低,改造效果优良。下一步,上乘发电公司将针对干燥机压差大,干燥能力不足问题制定改造计划,局部更新型干燥机系统,进一步解决压缩空气含水量大问题,推动节能降耗成果不断落地见效,以“技改”不断赋能电厂新活力。